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技術(shù)丨燒結(jié)機煙氣脫硝脫二惡英技術(shù)及應(yīng)用

分類:行業(yè)熱點 > 技術(shù)論壇    發(fā)布時間:2017年6月5日 13:35    作者: 來源:世界金屬導(dǎo)報     文章來源:北極星固廢網(wǎng)

隨著電力行業(yè)煙氣脫硫、脫硝、除塵工程的全面實施,燃煤電力行業(yè)煙氣污染已得到很大程度的控制,鋼鐵、水泥、工業(yè)窯爐等行業(yè)煙氣污染受到了人們更多的關(guān)注。燒結(jié)煙氣中的SO2、NOx和二惡英(DXN)等污染物是鋼鐵行業(yè)的主要污染源。國內(nèi)基本實現(xiàn)大部分燒結(jié)、球團煙氣脫硫任務(wù),但是對于NOx和DXN等,目前均沒有采取有效的專有裝置進行脫除。GB 28662-2012《鋼鐵燒結(jié)、球團工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》首次對NOx、DXN等排放濃度予以明確的限制。面對新的排放標(biāo)準(zhǔn),燒結(jié)、球團廠必將迎來新一輪的NOx、DXN等脫除改造。

1  國內(nèi)外燒結(jié)機煙氣脫硝脫二惡英技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

目前,可以工程應(yīng)用并且有實際業(yè)績的燒結(jié)、球團煙氣NOx和DXN治理技術(shù)只有活性炭吸附和選擇性催化還原(S-SCR)兩種技術(shù)。活性炭吸附技術(shù)是在20世紀(jì)50年代由德國Bergbau-Forschung公司開發(fā),其主要原理是在活性炭吸收塔中,用活性炭(焦)吸附DXN和SO2,并用NH3還原NOx,可以實現(xiàn)同時脫硫脫硝脫二惡英功能。在日本新日鐵住金、JFE、韓國浦項及澳大利亞博思格(BHP)、中國太鋼等企業(yè)的燒結(jié)機煙氣凈化工程中均有應(yīng)用案例。

S-SCR技術(shù)是在電力行業(yè)SCR脫硝技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,用于燒結(jié)煙氣脫硝脫二惡英的工程技術(shù),催化劑經(jīng)過升級優(yōu)化,實現(xiàn)了在同一反應(yīng)器、同一催化劑表面同時脫硝脫二惡英的作用。此技術(shù)在中國臺灣、韓國浦項及奧地利奧鋼聯(lián)均有建造工程業(yè)績,目前共投運11臺套,該工藝可與已建脫硫裝置串聯(lián)形成一體化煙氣脫硫、脫硝及脫二惡英技術(shù),但是在中國大陸尚無投用工程應(yīng)用案例,目前寶鋼股份4號燒結(jié)機煙氣S-SCR脫硝脫二惡英工程項目正在緊張施工過程中,計劃2016年9月建成投產(chǎn)。

1.1 活性炭吸附技術(shù)

活性炭(焦)脫硫脫硝脫二惡英技術(shù)是在活性炭吸收塔中,利用活性炭龐大的孔結(jié)構(gòu)和比表面積,通過物理和化學(xué)吸附作用吸附煙氣中的SO2、NOx、DXN,并用NH3還原吸附的NOx,實現(xiàn)同時脫硫脫硝脫二惡英。20世紀(jì)60年代日本也開始研發(fā),通過合作和技術(shù)轉(zhuǎn)移以及自主開發(fā),形成日本住友、日本J-POWER(MET-Mitsui-BF)和德國WKV等幾種主流工藝。

1.1.1 脫硝反應(yīng)原理

1)選擇性催化還原反應(yīng),改性過的活性炭亦具有一定的催化劑作用,將NO還原為N2,即NO NH3 1/4O2→N2 3/2H2O。

2)非選擇性催化還原反應(yīng),氨氣注入煙氣后,會與吸附在活性炭上的SO2發(fā)生反應(yīng),生成氧化硫氨或硫氨,但是在活性炭再生時會作為-NHn基化合物殘存于活性炭細孔之中。這種-NHn基物質(zhì)被稱為堿性化合物或還原性物質(zhì)?;钚蕴吭谠偕笠院羞@種堿性化合物的狀態(tài)循環(huán)到吸附反應(yīng)塔,與煙氣中的NOx直接反應(yīng)還原成為N2。這種反應(yīng)是活性炭特有的脫硝反應(yīng),稱為Non-SCR反應(yīng)。

1.1.2 工藝流程

活性炭脫硝脫二惡英系統(tǒng)主要包括吸附反應(yīng)系統(tǒng)、解吸系統(tǒng)、活性炭輸送系統(tǒng)、活性炭補給系統(tǒng)。吸附系統(tǒng)主要設(shè)備由吸附塔、NH3添加系統(tǒng)等組成。在吸附塔內(nèi)設(shè)置了進出口多孔板,使煙氣流速均勻,提高凈化效率。吸附塔內(nèi)設(shè)置三層活性炭移動層,便于高效脫硫、脫硝。吸附了硫氧化物的活性炭,經(jīng)過輸送機送至解吸塔,在這里活性炭從上往下運行,首先經(jīng)過加熱段,被加熱到超過400℃,將活性炭所吸附的物質(zhì)解吸出來。富二氧化硫氣體(SRG)被排至后處理設(shè)施,制備硫酸。解吸后的活性炭,在冷卻段中冷卻到150℃以下,然后經(jīng)過輸送機再次送至吸附塔,循環(huán)使用。

1.1.3 存在問題

活性炭吸附凈化技術(shù)可以在同一套裝置內(nèi)實現(xiàn)同時脫硫、脫硝、脫二惡英效果,裝置集中,方便管理,但隨著此類工程裝置的投入運行,其缺點也得到了進一步的體現(xiàn):

1)脫硝效率。通過調(diào)整活性炭的循環(huán)量及新鮮活性炭的補給量,可以有效提高脫硫效率,但其脫硝效率相對較低,中國太鋼燒結(jié)煙氣活性炭吸附凈化項目中,脫硝效率只有33%,在燒結(jié)煙氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格的條件下,該脫硝性能將無法滿足相應(yīng)的排放要求。

2)煙氣停留時間。煙氣在吸附塔內(nèi)的停留時間與煙氣速度、活性炭移動速度有關(guān),直接影響到系統(tǒng)的脫硫脫硝效率。煙氣速度高,則煙氣停留時間短,NOx等與活性炭表面接觸不夠充分,并且化學(xué)反應(yīng)時間較短,降低系統(tǒng)的脫硫脫硝效率?;钚蕴恳苿铀俣嚷瑒t活性炭再生率低,活性部分少,吸附SO2等污染物的能力也會降低,同時裝置體積大,系統(tǒng)壓損增加,投資和運行費用變大。

3)吸附溫度?;钚蕴康奈叫逝c操作溫度密切相關(guān)。低溫時,吸附塔內(nèi)主要發(fā)生物理吸附,吸附量小,脫硫、脫硝效率較低。高溫時,吸附塔內(nèi)主要發(fā)生化學(xué)吸附,但活性炭表面不易吸附水分,吸附效率降低,同時由于溫度過高,高活性的碳易被氧化,使活性炭損耗增大,系統(tǒng)運行費用增大,因此,最佳的吸附脫硝溫度在130-150℃之間,較難適用燒結(jié)煙氣的所有工況。

4)解吸溫度。SO2的解吸需要一定的溫度,一般在380-450℃。在此溫度下,活性炭容易發(fā)生自燃,因此,解吸時需充入N2保護,同時也存在活性炭的自身氧化消耗,運行費用偏高。解吸時對活性炭加熱的能耗占據(jù)活性炭吸附工藝總能耗的比例相當(dāng)大,如何降低解吸溫度是活性炭吸附工藝當(dāng)前研究的重點之一。

5)控制系統(tǒng)?;钚蕴棵撓趺摱河⒀b置系統(tǒng)復(fù)雜,控制和檢測參數(shù)巨大。據(jù)統(tǒng)計,一套活性炭脫硝系統(tǒng)I/O點數(shù)近一萬,而S-SCR脫硝脫二惡英系統(tǒng)I/O點數(shù)不足1000。

6)氨耗和氨逃逸率。脫硝過程中,部分NH3吸附于活性炭表面,在解吸及活性炭運輸過程中由于與活性炭表面的氧化性物質(zhì)反應(yīng)而被氧化消耗掉,同時解吸的氨氣隨煙氣排放,造成氨逃逸率非常高,逃逸濃度通常在30mg/ Nm3左右,遠遠高于電力行業(yè)SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸不大于2.5mg/Nm3的要求。

7)二惡英的徹底凈化?;钚蕴课较聛淼亩河⑦M行填埋處理,二惡英物理轉(zhuǎn)移至土壤中,存在二次污染;進行解吸后深度氧化分解,需要配置焚燒爐等系統(tǒng),投資和運行費用繼續(xù)增大。因此,活性炭吸附技術(shù)不能完全滿足綠色環(huán)保技術(shù)要求。

1.2  S-SCR脫硝脫二惡英技術(shù)

S-SCR(Si nter-Sel ect i ve Cat al yt ic Reduct ion)脫硝脫二惡英技術(shù)是在電力行業(yè)SCR脫硝脫二惡英技術(shù)基礎(chǔ)上,通過升級催化劑、調(diào)整優(yōu)化工藝系統(tǒng)而開發(fā)的適合燒結(jié)煙氣特點的凈化技術(shù)。該技術(shù)可以單獨建設(shè)或同任何脫硫工藝聯(lián)合,完成燒結(jié)煙氣凈化過程。該工藝具有靈活性高、脫硝脫二惡英效率高、投資費用省、運行成本低等特點,特別適用于我國大部分燒結(jié)機已投運煙氣脫硫裝置的工程現(xiàn)狀。

1.2.1 工藝原理

在催化劑作用下,利用氨作為還原劑使其與煙氣中NOx反應(yīng),產(chǎn)生無害的氮氣和水;同時二惡英經(jīng)過催化劑會裂解成CO2、H2O及HCl。

SCR脫硝系統(tǒng)中(在一定溫度范圍)反應(yīng)溫度越高,催化劑的脫硝性能越好,但高溫對于脫除二惡英反應(yīng)不利,溫度高于300℃時,二惡英的分解反應(yīng)受到抑制,因此S-SCR脫硝脫二惡英系統(tǒng)是在約280℃溫度下進行。

1.2.2 工藝流程

由于燒結(jié)煙氣溫度較低,而SCR反應(yīng)需要在280℃左右進行,為了節(jié)約能源,通常采用煙氣換熱與煙氣加熱系統(tǒng)聯(lián)合,首先將脫硝脫二惡英后的熱煙氣與燒結(jié)預(yù)凈化煙氣換熱,對排放尾氣進行熱量回收,再通過燃氣式加熱系統(tǒng)將煙氣二次升溫至約280℃,僅需外界補充少量的能源維持系統(tǒng)熱量損失,大幅降低了系統(tǒng)總能耗。該技術(shù)NOx和二惡英的脫除率可高達90%以上,并且是將NOx和二惡英分解成無煙氣二次衍生污染物。

S-SCR脫硝脫二惡英系統(tǒng)可以單獨或與現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)聯(lián)合進行燒結(jié)煙氣凈化。針對目前脫硫工藝主要采用半干法和濕法工藝,S-SCR脫硝脫二惡英系統(tǒng)主要有以下兩種工藝布置形式(見圖1、圖2)。

1.2.3 技術(shù)特點

◆完全適用于燒結(jié)煙氣溫度低、粉塵復(fù)雜的條件;

◆脫硝、脫二惡英效率可達90%以上,NOx排放濃度可控制在50mg/Nm3以下,DXN排放濃度可達0.1ng-TEQ/Nm3以下;

◆氨逃逸可控制在2.5mg/Nm3以下,SO2氧化率低于1%;

◆基本上無二次污染;

◆催化劑通常3-4年增加或更換一層,系統(tǒng)損耗小;

◆脫硝裝置占地小,系統(tǒng)阻力小;

◆安全可靠,同步運轉(zhuǎn)率高;

◆布置靈活,可以根據(jù)現(xiàn)場條件,調(diào)節(jié)與脫硫裝置的布置順序;

◆對已進行脫硫改造的燒結(jié)機,可單獨進行脫硝脫二惡英技術(shù)改造,系統(tǒng)占地、投資和運行費用都可大幅度降低。

1.3 投資運行費用比較

依據(jù)國內(nèi)某燒結(jié)機煙氣凈化項目情況,采用活性炭吸附和SDA脫硫(旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫硫技術(shù)) S-SCR脫硝兩種工藝,對煙氣凈化系統(tǒng)進行投資和運行分析。

煙氣條件及性能要求如下:燒結(jié)機煙氣量為180×104Nm3/h,煙氣溫度100-170℃,SO2濃度為300-1000 mg/Nm3,NOx濃度為100-500mg/Nm3,粉塵含量為30-150mg/Nm3,二惡英濃度不大于3ng-TEQ/m3;煙氣凈化系統(tǒng)要求:脫硫效率≥90%,脫硝效率≥80%,出口粉塵濃度≤20mg/Nm3,出口二惡英濃度≤0.5ng-TEQ/m3,裝置與燒結(jié)機同步運轉(zhuǎn)率不低于95%。兩種煙氣凈化工藝初步估算,見表1。

從表1可以看出,實際燒結(jié)煙氣脫硫、脫硝、脫二惡英項目中,活性炭吸附技術(shù)相對于SDA脫硫 S-SCR脫硝脫二惡英一體化技術(shù)來說,其投資和運行費用均較高。原因在于,活性炭脫硝效率要求較高(80%)時,需要設(shè)置兩級吸附裝置,同時脫附后的SO2需要由復(fù)雜的制酸系統(tǒng)進行深度處理,因此投資費用較高;為實現(xiàn)較高的脫硝效率,活性炭吸附工藝需要增加更多的催化劑成分,這些催化劑成分在提供脫硝效率的同時,也促進了活性的氧化消耗。另外,由于制酸系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)的運行,導(dǎo)致活性炭吸附凈化工藝運行費用相對較高。

2 寶鋼股份4號燒結(jié)煙氣S-SCR脫硝脫二惡英工程

鑒于目前燒結(jié)煙氣脫硝脫二惡英技術(shù)的發(fā)展,寶鋼股份從效率、投資、運行費用,特別是4號燒結(jié)機目前建有煙氣脫硫裝置的現(xiàn)狀考慮,最終確定4號燒結(jié)機煙氣脫硝脫二惡英項目采用S-SCR脫硝脫二惡英技術(shù),設(shè)計脫硝脫二惡英效率均在80%以上。

寶鋼股份4號燒結(jié)機為600m2燒結(jié)機,煙氣量約為194×104Nm3/h,同步建設(shè)有兩套燒結(jié)煙氣循環(huán)流化床半干法脫硫裝置,脫硫后煙氣中SO2濃度降至50mg/Nm3以下,出口粉塵濃度達到20mg/ Nm3以下,NOx排放濃度在200-550mg/Nm3范圍內(nèi),二惡英排放濃度在3.0ng-TEQ/ Nm3以內(nèi)。為滿足國家新排放標(biāo)準(zhǔn)要求,增設(shè)兩套S-SCR脫硝脫二惡英裝置,煙氣凈化后排放煙氣滿足:氮氧化物濃度≤100mg/Nm3,氨逃逸濃度≤2.5mg/Nm3,二惡英濃度≤0.5ng-TEQ/Nm3,此設(shè)計指標(biāo)在滿足新排放要求的基礎(chǔ)上,考慮了充足的提高排放標(biāo)準(zhǔn)的余量。

2.1 工藝流程

4號燒結(jié)機配置兩套SSCR脫硝脫二惡英裝置,由于燒結(jié)煙氣溫度偏低,無法滿足S-SCR脫硝催化劑反應(yīng)溫度需求,因此,該脫硝脫二惡英系統(tǒng)配置了煙氣換熱器和煙氣加熱系統(tǒng),系統(tǒng)流程見圖3。

此脫硝脫二惡英系統(tǒng)主要由煙氣換熱系統(tǒng)、煙氣再加熱系統(tǒng)、氨的供應(yīng)及稀釋系統(tǒng)、氨噴射混合系統(tǒng)、S-SCR反應(yīng)器系統(tǒng)、煙氣增壓系統(tǒng)等組成。燒結(jié)煙氣由脫硫后匯總煙道引出,分兩路各自進入一套S-SCR裝置,煙氣先經(jīng)過GGH煙氣換熱器預(yù)熱,再在煙道中與加熱爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔饣旌暇鶆蚝筮M一步升溫,繼而與稀釋風(fēng)機送入的氨空氣混合氣混合,進入S-SCR反應(yīng)器進行脫硝脫二惡英反應(yīng),之后煙氣由引風(fēng)機引入出口煙道,經(jīng)兩套裝置的出口煙道匯總后送入原煙囪排放。

2.2  項目實施難點和創(chuàng)新點

S-SCR脫硝脫二惡英技術(shù)的關(guān)鍵問題是對燒結(jié)煙氣進行再加熱,使煙氣溫度提升到脫硝反應(yīng)所需的溫度。目前國外運行的工程實例均采用國外鋼鐵行業(yè)相對富裕、熱值很高的焦?fàn)t煤氣或天然氣作為燃料,直接在煙道中設(shè)置火盤式燃燒裝置。但我國鋼鐵行業(yè)情況完全不同,焦?fàn)t煤氣或天然氣是高品位資源,在國內(nèi)鋼鐵廠屬于稀缺資源,價格偏高,如直接借鑒國外技術(shù),勢必大幅增加脫硝、脫二惡英工程運行成本;而國內(nèi)鋼鐵廠普遍存在高爐煤氣相對富裕的現(xiàn)狀,如果能利用高爐煤氣作為加熱燃料,將大幅降低燒結(jié)煙氣凈化經(jīng)濟負(fù)擔(dān),但是由于高爐煤氣熱值遠遠低于焦?fàn)t煤氣等燃料,直接采用國外管道式加熱爐方式,必將影響其燃燒穩(wěn)定性和操作安全性,甚至出現(xiàn)無法點燃、系統(tǒng)難以實施等問題。因此,在項目實施前,寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司(以下簡稱寶鋼節(jié)能)經(jīng)過技術(shù)儲備和科研項目研發(fā),成功開發(fā)出適用于低熱值燃料燃燒的燒嘴及用于燒結(jié)煙氣加熱的輔助裝置。

2.2.1 適用于低熱值燃料燃燒的燒嘴

寶鋼節(jié)能在充分借鑒國外現(xiàn)有工程經(jīng)驗基礎(chǔ)上,與寶鋼工業(yè)爐合作,通過對高爐煤氣燃燒的性能、燃燒條件、燒嘴尺寸、形式等各方面的研究和實驗,特別是嚴(yán)格按照國內(nèi)燒結(jié)機現(xiàn)場真實條件,進行了實際工程應(yīng)用燒嘴的試驗和驗證,開發(fā)出了適用于低熱值燃料及燒結(jié)煙氣再加熱系統(tǒng)的專用燃燒器,燃燒器形式及燃燒情況見圖4。

通過無數(shù)次的分析及熱態(tài)實驗,寶鋼節(jié)能對燃燒器性能進行了測試、分析和優(yōu)化,實驗結(jié)果均達到了預(yù)期設(shè)計目標(biāo),完全具備工程應(yīng)用的要求和條件。

2.2.2  高溫?zé)煔夥植佳b置

由于加熱設(shè)備布置于燒結(jié)煙道以外,加熱設(shè)備產(chǎn)生的高溫?zé)煔庑枰ㄈ朊撓踔鳠煔鈨?nèi),并要求充分均勻混合,本系統(tǒng)沒有現(xiàn)成經(jīng)驗可循。寶鋼節(jié)能通過高溫?zé)煔饣旌戏绞紺FD分析模擬和物理模型試驗,根據(jù)脫硝主煙氣的負(fù)壓以及燃料燃燒產(chǎn)生高溫?zé)煔獾奈⒄龎簵l件,最終確定了加熱設(shè)備的布置方案和高溫?zé)煔饬泄苁絿娙朊撓踔鳠煔獾幕旌戏绞?,模擬分析得出,本套方案完全達到了脫硝脫二惡英工藝系統(tǒng)參數(shù)要求。

2.2.3  高溫?zé)煹琅c脫硝主煙道的連接

加熱爐出口煙氣溫度高(約1100℃),通過高溫?zé)煹浪椭撩撓踔鳠煹纼?nèi),由于兩種煙道需要承受的溫度相差太大,高溫?zé)煹琅c脫硝主煙道各自的熱膨脹相對位移偏大,并且燒結(jié)機存在頻繁啟停機現(xiàn)象,因此,必須限制兩種溫度煙道之間的熱膨脹位移偏差。經(jīng)過多方分析和討論,寶鋼節(jié)能最終確定了高溫?zé)煹篮兔撓踔鳠煹啦捎貌煌馁|(zhì),煙道合理分段、內(nèi)外保溫相結(jié)合的連接形式,成功解決了不同溫度引起煙道不同膨脹位移問題。

2.2.4  煙氣換熱器

為降低能源消耗,該脫硝脫二惡英裝置設(shè)置了煙氣換熱器(GGH),而大型 GGH在國內(nèi)應(yīng)用較少,工程經(jīng)驗缺乏,并且存在易腐蝕、堵塞和運行狀況較差的問題。針對這些問題,寶鋼節(jié)能結(jié)合寶鋼集團內(nèi)部實施的GGH設(shè)計和運行經(jīng)驗,從設(shè)備選型、材質(zhì)選擇、防腐、防堵塞措施的應(yīng)用、系統(tǒng)調(diào)試運行程序、檢修維護說明等方面入手,經(jīng)過設(shè)備廠家考察、現(xiàn)場應(yīng)用情況調(diào)研、設(shè)備使用維護程序比較等的搜集和歸納,確定采用回轉(zhuǎn)式GGH換熱器,同時明確了換熱器材質(zhì)、防腐、防堵塞具體措施,另外優(yōu)化控制邏輯、完善運行維護程序等,為后續(xù)裝置的成功投運和長期穩(wěn)定運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

為防止GGH換熱元件的腐蝕和堵塞,該項目GGH采用多層換熱元件,不同換熱元件采用不同材質(zhì)和高度,同時設(shè)置蒸汽吹灰和低壓水沖洗兩種清洗裝置,此外還設(shè)置了低泄漏風(fēng)機,保證GGH漏風(fēng)率不大于2%。經(jīng)過以上措施的優(yōu)化設(shè)計,寶鋼股份4號燒結(jié)煙氣脫硝脫二惡英裝置用GGH設(shè)計換熱效率超過了83%,裝置規(guī)模和性能指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)均處于領(lǐng)先水平。

2.3  項目實施進度

寶鋼股份4號燒結(jié)機煙氣S-SCR脫硝脫二惡英項目已于2015年6月份完成初步設(shè)計工作,預(yù)計2016年1月完成所有施工圖設(shè)計。目前已基本完成全部樁基和設(shè)備基礎(chǔ)的施工工作,下部鋼結(jié)構(gòu)和GGH鋼框架已送至項目現(xiàn)場,2015年11月底進入鋼結(jié)構(gòu)和設(shè)備的全面安裝階段。根據(jù)項目總體進度計劃,2016年9月份將完成所有系統(tǒng)調(diào)試并投入正式運行。

3 結(jié)論

隨著大氣污染形勢的日趨嚴(yán)重,燒結(jié)機煙氣凈化越來越受到重視,目前國內(nèi)大部分燒結(jié)機均設(shè)置了煙氣脫硫裝置,而脫硝脫二惡英改造才剛剛起步。適用于燒結(jié)煙氣凈化的脫硝脫二惡英技術(shù)主要有活性炭吸附和S-SCR技術(shù)?;钚蕴课椒梢酝瑫r脫硫、脫硝、脫二惡英,但該技術(shù)脫硝效率較低,氨逃逸率高,二惡英存在二次污染等問題,且其投資和運行費用偏高,特別不適用于目前已建脫硫裝置的燒結(jié)煙氣凈化項目。S-SCR脫硝脫二惡英技術(shù)借助催化劑的促進作用,可以實現(xiàn)同時高效率的脫硝、脫二惡英,無二次污染和副產(chǎn)物的產(chǎn)生,能夠滿足最新以及更嚴(yán)格燒結(jié)煙氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求,并且布置靈活;可以根據(jù)項目條件與燒結(jié)機、脫硫裝置自由組合;可使燒結(jié)機出口NOx排放濃度低于100mg/ Nm3甚至50mg/Nm3,二惡英排放濃度低于0.1ng-TEQ/m3。

寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司在吸收和總結(jié)現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)、適用于我國燒結(jié)煙氣凈化需求的S-SCR脫硝脫二惡英技術(shù),通過開發(fā)和應(yīng)用燃用高爐煤氣等低熱值燃料的加熱設(shè)備,顯著降低了燒結(jié)煙氣S-SCR脫硝脫二惡英工程運行成本。目前,寶鋼節(jié)能建設(shè)的寶鋼股份4號燒結(jié)機煙氣S-SCR脫硝脫二惡英工程示范裝置已進入全面安裝建設(shè)階段,隨著工程項目的投產(chǎn)運行,必將對我國燒結(jié)煙氣脫硝脫二惡英領(lǐng)域產(chǎn)生良好的示范作用。


 來源:世界金屬導(dǎo)報 

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